2月24日上午一上班,珠海国际货柜码头(高栏)有限公司(下称:高栏国码)工程部助理经理罗柏林像往常一样,穿戴好劳动防护用品、带上常用的工具和工友们直奔码头作业现场,开始巡检。
此时,码头上靠泊着5万吨级的“中谷江苏轮”和2万吨级的“江信轮”等几艘轮船,等待装卸的集装箱有近4000标箱,几台硕大的龙门吊正在不停地作业。对于从事港口机械设备维修保养的罗柏林来说,设备始终完好运行是他心里装的最大的事。“新的一年新的开始,到港船舶比往年多了不少,港口生产一片繁忙,更得让设备安全运转、不误生产才行!”罗柏林说。
高栏国码是珠海港控股集团有限公司的主体港口,今年以来集装箱吞吐量同比增长6%。据了解,1月份,珠海港集团港口货物、散杂货及集装箱吞吐量同比分别增长15.6%、16.7%和17.3%,港口货物吞吐量更是创下历年1月份单月新高的佳绩,迎来港口生产开门红。
其实,节前罗柏林和同事们就已经对所管辖的设备进行了全方位“体检”,“今天还有船舶作业,我得再检查一遍才踏实。”罗柏林说完,转身爬上数十米高的吊机,在各个关键部位,一会儿敲敲打打侧耳细听……钢结构、润滑系统、减速箱、制动器、液压站等所有运行设备逐一进行检查,一通忙活下来,确保没问题了,他才会心地笑了。
“码头生产一年365天、每天24小时运转,设备万一‘罢工’,生产就要受影响。”罗柏林说,“我们职责是负责维护港口码头作业机械设备的安全顺利运转,所以节假日加班就是常事。”
“记忆之中,从事这份工作13年来,我好像没回家过过春节。”
近年来,高栏国码集装箱吞吐量逐年增长,客户对码头操作效率的要求也越来越高。在装卸作业中,由于设备故障造成的停机、换机对生产影响很大,直接导致操作效率降低,甚至进一步影响船舶离港。
据了解,吊具故障是影响集装箱装卸效率的主要因素,而要有效控制吊具的故障率,重点是从中锁上的控制模块入手。“工欲善其事,必先利其器。咱们绝不能让设备故障拖操作效率的后腿,必须全力解决此问题。”罗柏林暗暗跟自己较起劲来。
为了找到突破口,罗柏林一头扎进维修车间,潜心钻研解决方案,并先后拿出几套方案进行试验,却都没能达到理想效果。但他没有放弃,在一次现场勘察过程中罗柏林发现,该控制模块是安装在中锁吊块的活动部分,桥吊司机每做一次双箱吊,控制模块就会受到一次震动冲击,造成固定模块的螺丝断裂、模块脱落及模块裂开进水等问题从而引起吊具故障。在对大量数据进行分析和跟踪后,罗柏林大胆提出“先改造一个吊具,把中锁上的控制模块位置移到作业堆箱时受到冲击较小的地方”的设想。改造后,经过一个月的测试,中锁上的模块引起的故障大大减少,固定模块的螺丝也没有出现松动、断裂的情况,吊具故障率减少了40%,极大地提高了桥吊的作业效率,每年节约维修成本近5万元。
而说起罗柏林,同事们更是赞不绝口。该公司邓工说:“老罗是大家最敬佩的人。他牵头改造的项目包括桥吊具防柜外闭锁、吊具单双箱转换程序优化、龙门吊起升下减速智能减速等十多项,为公司降本增效、安全生产作出重大贡献。其中‘起重机械势能及惯性能自循环回收利用研究创新与应用管理’项目,还获得第十七届全国交通企业管理现代化创新成果三等奖。去年还被评为珠海市劳动模范。”
“这些年我们港口发展比较快,正在向现代化港口迈进,我感到很自豪。”罗柏林说,“新的一年,我们将努力提升技术,尽量保证设备无故障,确保生产安全顺利进行。”